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2025-12-21 15:24
(來源:有機硅)
有機硅公眾號連載道康寧專著
《先驅四十年》之六十九
第五章第九節 硅晶體生產領域的發展(2)
新工廠
與此同時,Truman Bishop承擔了設計和建造道康寧主工廠的任務;薩吉諾市的Prine和Tosach建築事務所負責佈局規劃。該工廠計劃用於安置一臺用於提純氯氣的精餾塔、一臺用氫氣和氯氣製備高純度氯化氫的燃燒爐、一套用於製造高純度氫氣的電解槽(魯奇型),以及一臺用於生產三氯氫硅的小型流化牀。此外,還安裝了多個玻璃精餾塔,用於在三氯氫硅分解前對其進行提純。
對產品的需求很快就超出了這些設施的產能,道康寧開始依賴在米德蘭工廠生產和蒸餾三氯氫硅,然后通過帶有特製高壓罐的卡車拖車將其運抵亨洛克鎮。
1961年5月,道康寧搬進了新的硅工廠,這距離他們初次瞭解西門子工藝僅僅過去了大約2年。爲了完成工廠建設,還需要一筆140萬美元的追加授權資金(如圖5-7所示)。
硅業務遵循着一種「飢飽無常」的周期性規律。當半導體行業的產品開發和需求旺盛時,道康寧的業務就非常好;事實上,他們常常產能不足,無法提供所需的全部晶體。而當半導體行業因產能過剩而陷入低迷時,道康寧的業務就很差,並開始積壓庫存。然而,長期趨勢無疑是需求不斷擴張,道康寧堅信他們能讓這項業務取得成功。
事實證明,定價是一個主要難題。單晶硅和多晶硅的市場價格定期下跌,導致道康寧每隔幾個月就不得不調整商業計劃(好的一面是,價格的快速下跌確實淘汰了一些競爭對手)。儘管道康寧的產品質量更高,但他們不得不像其他公司一樣大幅降價。幸運的是,道康寧的高品質確實帶來了大量的業務,這幫助公司分攤了固定成本、吸收了短期虧損,並最終實現了盈利。
技術創新
道康寧早期的創新之一是開發了一體化坩堝裝料技術,這是製造單晶硅的第一步。在該工藝中,硅塊在石英坩堝中熔化,然后將一顆單晶「籽晶」接觸熔融液麪,再緩慢向上提拉,以形成一根更大的單晶。
如果在多晶硅中添加少量雜質(即「摻雜」),就可以生產出具有不同電阻率的單晶硅。不同的產品應用需要不同的電阻率水平。
客户很難精確添加所需的摻雜量,因此道康寧開始為他們提供這項服務,銷售為特定應用而精確摻雜的單晶硅。因此,除了從多晶硅棒上切割下來的一體化裝料塊外,道康寧還開始銷售小段的、經過精確摻雜的薄單晶硅棒,這些硅棒摻雜了精確數量的P型材料(含硼)或N型材料(含磷),以創造出所需的電阻率。
這些坩堝裝料和預摻雜硅棒一經推出便大獲成功,它們是道康寧儘管入市甚晚卻依然能獲得大量業務的主要原因。
各行各業的買家採購了道康寧的多晶硅,推動了公司業務的穩步增長。道康寧最大的客户之一是通用汽車,它購買道康寧的硅用於安裝在所有汽車上為蓄電池充電的整流器中。事實上,通用汽車對道康寧的產品非常滿意,甚至同意讓道康寧成為其硅材料的獨家供應商——這對通用汽車而言是前所未聞的安排,但這一合作卻持續了12年之久。
到1961年底,道康寧經歷了硅業務的幾輪周期,公司的董事會開始對高純硅業務的虧損問題深感憂慮。為此,公司任命了一個委員會來就硅業務的未來提出建議,該委員會由Ralph Hunter(這位曾提出硅業務構想的道康寧化學家)、Dusty Rhodes以及康寧玻璃公司的James Littleton組成。
委員會完成報告並提出業務需進行重大改革后,Collings博士徵求了生產經理Howard Fenn的意見。Fenn告訴Collings,報告中的建議過於嚴苛,要想成功推進幾乎是不可能的。於是,Collings博士請Fenn負責跟蹤生產端的情況。隨后,Collings將此事提交給董事會,並説服他們同意繼續經營該業務,並給予它所需的時間來實現盈利。
在董事會同意維持硅業務運轉后不久,負責工廠建設的Truman Bishop被任命為生產經理,接替了重返校園攻讀MBA學位的Bob Rownd。硅業務持續增長,在接下來的幾年里,為滿足半導體業務日益增長的需求,工廠擴建勢在必行。儘管業務依舊具有周期性,但隨着產量的提升和持續的努力,它實現了盈利。最終,道康寧還對外授權了部分硅技術。
待續............